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      技術(shù)文章

      Technical articles

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      • 20235-9
        7 種最常見的貝加萊伺服電機維修故障排除

        7種最常見的貝加萊伺服電機維修故障排除1、貝加萊伺服電機過熱應(yīng)該是由機器設(shè)備里的過電流保護所引起的。應(yīng)查詢機械設(shè)備關(guān)聯(lián)綁定、任何的制動系統(tǒng)問題和看看是否有任何的負(fù)載征兆。這種是你很有可能的機器現(xiàn)象。要不是機械設(shè)備現(xiàn)象,請確認(rèn)電動機軸并轉(zhuǎn)動它是以看看是否有任何的軸承故障。您也可以查驗繞阻存不存在什么問題,比如環(huán)境污染或其他短路故障征兆。為防止日后貝加萊伺服電機過熱,您可以:?更好地調(diào)節(jié)熱量?正確使用風(fēng)扇并打開通風(fēng)的機柜?更換舊的、磨損的部件?偶爾關(guān)閉貝加萊伺服電機以冷卻2.軸承...

      • 20235-8
        力士樂伺服驅(qū)動器維修上電顯示故障代碼快速修理

        力士樂伺服驅(qū)動器維修上電顯示故障代碼快速修理力士樂伺服驅(qū)動器報警代碼顯示F8060如下:F8060過流報警,驅(qū)動器內(nèi)部電流超出最大的允許電流制動電阻過流如大功率管沒有問題,則驅(qū)動器的電流檢測回路有問題,給予更換。(1)減小減速度和速度命令值;(2)更換制動電阻,增加阻值;(3)HCS-檢查外部制動電阻以及與驅(qū)動器的接線(X6-3、4);(4)HMV-內(nèi)部制動電阻故障,更換HMV。維修遇到力士樂驅(qū)動器故障代碼:F2018故障描述:驅(qū)動器溫度報警,對策:降低環(huán)境溫度,檢查柜內(nèi)冷卻...

      • 20235-8
        ABB機器人電源單元維修常見故障維修

        ABB機器人電源單元維修常見故障維修1.保險絲熔斷一般情況下,保險絲熔斷說明電源的內(nèi)部線路有問題。由于電源工作在高電壓、大電流的狀態(tài)下,電網(wǎng)電壓的波動、浪涌都會引起電源內(nèi)電流瞬間增大而使保險絲熔斷。重點應(yīng)檢查電源輸入端的整流二極管,高壓濾波電解電容,逆變功率開關(guān)管等,檢查一下這些元器件有無擊穿、開路、損壞等。如果確實是保險絲熔斷,仰光應(yīng)該首先查看電路板上的各個元件,看這些元件的外表有沒有被燒糊,有沒有電解液溢出。如果沒有發(fā)現(xiàn)上述情況,則用萬用表測量開關(guān)管有無擊穿短路。2.無直...

      • 20235-8
        安川機器人維修壓力不穩(wěn)波動大什么原因?

        安川機器人維修壓力不穩(wěn)波動大什么原因?原因:1.控制器的參數(shù)未調(diào)好;2.水泵的效率太低。08、機器人系統(tǒng)時好時壞,不能正常運行?原因:1.線路的出現(xiàn)松動;2.元器件老化。安川機器人維修控制柜常見故障及解決方法:示教器檢查,伺服驅(qū)動器狀態(tài),檢查線路,緊固線路,檢查元器件必要時更換。09、機器人漏油?原因:1.保養(yǎng)不當(dāng);2.腐蝕性部件損壞等。處理方法:檢查漏油位置,確認(rèn)漏油引起的部件??赏ㄟ^查看圖紙等準(zhǔn)確判斷漏油引起的部件。10、機器人異響?原因及解決辦法:出現(xiàn)異響故障時必須到客...

      • 20235-8
        安川機器人維修開關(guān)經(jīng)常跳或者不能合閘什么原因?

        安川機器人維修開關(guān)經(jīng)常跳或者不能合閘什么原因?機器人開關(guān)經(jīng)常跳或者不能合閘?原因:1.開關(guān)老化;2.開關(guān)選型不對;3.水泵卡死或電機內(nèi)部短路;4.線路老化,短路,用線過小或者缺相。解決辦法:將控制系統(tǒng)的電源關(guān)掉,然后用繞表量電機,電路的三相是否有短路或接地現(xiàn)象(測量時注意:要把變頻輸出端拆下來,以免測試時把變頻輸出的模塊燒壞),用手轉(zhuǎn)動電機看看是否有卡死,必要時更換開關(guān)。02、機器人接觸器噪音大?原因:很可能由于接觸器的銜接觸面不平造成,表面有沙或生銹。后果會造成缺相,最后導(dǎo)...

      • 20235-8
        發(fā)那科機器人電路板維修故障排除方法

        發(fā)那科機器人電路板維修常見故障:1:機器人電路板上的電子元器件(電阻、電容、電感、二極管、三極管、場效應(yīng)管、集成芯片、晶振等)明顯損壞,如:電容的鼓包,漏液,芯片的明顯燒蝕等,(用眼睛就能看到),遇到此類故障原件,直接更換新件。2:機器人電路板上的電子元器件(電阻、電容、電感、二極管、三極管、場效應(yīng)管、集成芯片、晶振等)損壞,(用眼睛不能看出來),此時就得借助維修工具,如:萬用表,電容表,示波器,在線測試儀等儀器經(jīng)行判別,一經(jīng)確定損壞,直接更換新件。3:機器人電路板上的電子元...

      • 20235-6
        變頻器維修變頻機疑難故障整理維修方法

        變頻器可以理解成一個可調(diào)的交流電源,因為里邊有MCU,它自身帶了很多種傳感器檢測,基本上能把大多數(shù)故障問題顯示出來,雖然每家的故障代碼可能會有差異,但是一般離不開過流(OC),過載(OL),過壓(OV),欠壓(LV),過熱(OH)等著幾類,理論這些可以根據(jù)手冊的要求來操作,流程都是傻瓜式的。實際一般用戶能處理的,就是確保輸入電壓正常,電機連接線正常,電機絕緣沒有問題,電機三相平衡等,然后調(diào)整一下加減速時間等簡單處理,下邊說一些手冊上沒有的故障:變頻器維修常見故障1、沒有顯示,...

      • 20235-6
        變頻器維修故障的判斷方法

        變頻器維修故障的判斷方法1、整流模塊損壞一般是由于電網(wǎng)電壓或內(nèi)部短路引起。在排除內(nèi)部短路情況下,更換整流橋。在現(xiàn)場處理故障時,應(yīng)重點檢查用戶電網(wǎng)情況,如電網(wǎng)電壓,有無電焊機等對電網(wǎng)有污染的設(shè)備等。2、逆變模塊損壞一般是由于電機或電纜損壞及驅(qū)動電路故障引起。在修復(fù)驅(qū)動電路之后,測驅(qū)動波形良好狀態(tài)下,更換模塊。在現(xiàn)場服務(wù)中更換驅(qū)動板之后,還必須注意檢查馬達(dá)及連接電纜。在確定無任何故障下,運行變頻器。3、上電無顯示一般是由于開關(guān)電源損壞或軟充電電路損壞使直流電路無直流電引起,如啟動...

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